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YCW耐油橡膠電纜YCW橡膠銅芯電纜現(xiàn)貨價(jià)格

描述:

本文主要分析廣州地區(qū)110 kV電纜瓷套端子發(fā)生的漏油事件。說(shuō)明該事件的背景和具體缺陷,然后從過(guò)程設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量等方面分析漏油的原因,最后,提出避免的建議。樣的缺陷不會(huì)發(fā)......

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屏蔽控制電纜
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MYP橡套電纜
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抗壓性強(qiáng)
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壽命更長(zhǎng)
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  本文主要分析廣州地區(qū)110 kV電纜瓷套端子發(fā)生的漏油事件。說(shuō)明該事件的背景和具體缺陷,然后從過(guò)程設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量等方面分析漏油的原因,最后,提出避免的建議。樣的缺陷不會(huì)發(fā)生,希望為相關(guān)研究人員的研究提供參考。
  2015年5月,在日常檢查過(guò)程中,電纜操作員發(fā)現(xiàn)端子塔頭A相電纜的出口管處有絕緣油泄漏。纜XX#39 of 110 kV XX(見(jiàn)圖1),漏油量很大。纜的頂部和外套上有油漬。橡膠工作人員假設(shè)瓷套端子的密封功能可能會(huì)失效,橡膠電纜瓷套中的大量絕緣油會(huì)流失,價(jià)格并且絕緣性能會(huì)降低。嚴(yán)重影響了瓷套端子的安全運(yùn)行。YCWYCW有必要盡快切斷電源以消除故障。故110 kV電纜的基本信息如表1所示。細(xì)信息如下:拆除故障的A相排氣管,檢查是否漏油;拆下三相頂部配件,測(cè)量并記錄外殼頂部硅油表面的尺寸,橡膠并判斷其他兩相是否漏油;拆除有缺陷的相瓷外殼,橡膠排空硅油以清潔現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和多余的油;檢查關(guān)鍵部件的尺寸并分析漏油的原因;提起外殼以進(jìn)行故障處理,YCW倒入硅油并密封好。YCW打開(kāi)排氣管,電纜發(fā)現(xiàn)排氣管中積聚了大量的絕緣油(參見(jiàn)圖2),發(fā)現(xiàn)編織袋沒(méi)有很好地焊接到編織袋上。護(hù)套(請(qǐng)參見(jiàn)圖3),以及是否存在假焊縫和漏焊縫(請(qǐng)參見(jiàn)圖3)。

YCW耐油橡膠電纜YCW橡膠銅芯電纜現(xiàn)貨價(jià)格_no.94

  價(jià)格橡膠使鋁套產(chǎn)生電腐蝕(見(jiàn)圖5)。檢查密封的底盤(pán)油嘴密封蓋,并確定油嘴干燥。以看出,這不是漏油的原因。

YCW耐油橡膠電纜YCW橡膠銅芯電纜現(xiàn)貨價(jià)格_no.175

  打開(kāi)排氣管后,在密封底盤(pán)底部纏繞的膠帶上發(fā)現(xiàn)了油斑(見(jiàn)圖6),懷疑是排氣管中的絕緣油。這里滲透進(jìn)來(lái)的;撕下此處的膠帶,并用紙巾保持涼爽。好薄膜后,電纜電纜觀察1小時(shí)后,發(fā)現(xiàn)紙巾上有油漬(見(jiàn)圖7)。這一點(diǎn)上,芯基本上可以判斷絕緣油已經(jīng)從密封底盤(pán)[1]的內(nèi)壁泄漏。芯芯打開(kāi)A相的頂部配件,銅銅測(cè)量從頂蓋到金屬棒頂部的距離為155mm,而B(niǎo)相和C相的相對(duì)尺寸為163mm, 173毫米由于瓷盒的每個(gè)相的大小不能有太大差異,因此懷疑在施工過(guò)程中存在不規(guī)則之處。量導(dǎo)線連接桿頂部和參考平面之間的距離為1755mm,芯不符合工藝要求[H L] 215 = 1763mm。[H]是支撐絕緣子的高度(大小為148mm),銅[L]是陶瓷插座的高度(大小為1400mm)。量從絕緣油表面到瓷套管頂部的距離,使其為1326mm(見(jiàn)圖8)。
  20°C時(shí),插座頂部法蘭表面與硅油表面之間的距離為90mm,芯這表明瓷質(zhì)插座中的絕緣油已基本泄漏。五,移去瓷套,發(fā)現(xiàn)應(yīng)力錐絕緣層頂部的膠帶向下打褶(見(jiàn)圖9)。是由于以下事實(shí):施工人員在安裝配件時(shí)不小心將瓷套套撞到了應(yīng)變錐上,并且纏繞在應(yīng)變錐交界處的半導(dǎo)體膠帶沒(méi)有形成表面。
  過(guò)在應(yīng)力錐的下端解剖膠帶(請(qǐng)參見(jiàn)圖10),發(fā)現(xiàn)硅油已經(jīng)滲入膠帶的內(nèi)表面(請(qǐng)參見(jiàn)圖11)。疑硅油已經(jīng)通過(guò)圖中虛線區(qū)域中的空間穿透了條帶的內(nèi)表面。過(guò)進(jìn)一步向下解剖,發(fā)現(xiàn)密封框架頂部的膠帶起皺(參見(jiàn)圖12)。以認(rèn)為,在向下的力變形后,帶被拉伸并且出現(xiàn)裂紋,這不能很好地發(fā)揮設(shè)計(jì)的原始密封效果,因此硅油很容易通過(guò)帶的變形泄漏?,F(xiàn)貨橡膠使用游標(biāo)卡尺在密封框法蘭表面上方約115mm處測(cè)量膠帶,現(xiàn)貨發(fā)現(xiàn)其直徑為103mm,不符合110mm的工藝要求。去應(yīng)力錐上的膠帶;高于參考表面(H 55)mm?(H 80)mm時(shí),包裝后內(nèi)帶的直徑為89.48 mm,橡膠不符合直徑要求的工藝要求包裝后的距離小于密封底盤(pán)上部開(kāi)口的內(nèi)徑的1毫米(即95毫米)(見(jiàn)圖13)。橡膠向上調(diào)整電纜后,現(xiàn)貨現(xiàn)貨您會(huì)發(fā)現(xiàn)鋁護(hù)套斷裂帶太容易纏繞了。這里剝下膠帶,YCW顯然可以在半導(dǎo)體緩沖帶上找到絕緣油的痕跡,YCW因此基本上可以判斷出很多絕緣油正在通過(guò)波紋鋁套漏出。成漏油的常見(jiàn)原因主要有以下幾種:未安裝密封框架油嘴密封蓋或密封蓋橡膠墊圈變形而導(dǎo)致不能起到阻止油的作用;密封圈發(fā)生塑性變形或含有雜質(zhì),形成漏油通道,排氣管未密封。工人員未嚴(yán)格遵守纏繞膠帶的過(guò)程要求,現(xiàn)貨絕緣油會(huì)從膠帶中滲出,現(xiàn)貨并且排氣管未完全密封。次溢油事故主要是由于施工造成的。于施工人員未嚴(yán)格遵守安裝過(guò)程的要求,因此帶密封失效,YCW導(dǎo)致漏油。要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。裝帶的尺寸不符合工藝要求。

YCW耐油橡膠電纜YCW橡膠銅芯電纜現(xiàn)貨價(jià)格_no.320

  參考平面向上測(cè)量(H 55)mm,電纜YCW此處的包裝絕緣膠帶的包裝尺寸在80mm的范圍內(nèi)不符合工藝要求(所需尺寸為小于實(shí)地測(cè)量的密封底盤(pán)上部開(kāi)口的內(nèi)徑1 mm,即95 mm(尺寸為89.48 mm);從密封底盤(pán)的頂部表面測(cè)量的絕緣膠帶包裝尺寸最大為115mm不符合工藝要求(所需尺寸為110mm,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量尺寸為103mm) ;從密封底盤(pán)的底部向上測(cè)量25mm,耐油橡膠并纏繞自粘絕緣膠帶。量值上下均小于15mm。裝帶太隨意了。套的斷裂沒(méi)有用防水膠帶處理,現(xiàn)貨電纜這會(huì)導(dǎo)致大量絕緣油流入鋁套。力錐的平斜交接處在膠帶周?chē)鷽](méi)有平滑過(guò)渡,電纜YCWYCW不能起到良好的密封作用。工人員不規(guī)范。起瓷制端套時(shí),電纜電纜YCW由于施工人員的疏忽,瓷套與應(yīng)變錐發(fā)生碰撞,導(dǎo)致膠帶在應(yīng)變錐的表面彎曲。將膠帶纏繞在電纜主體上后,價(jià)格現(xiàn)貨耐油橡膠耐油橡膠施工人員對(duì)電纜進(jìn)行了調(diào)整,價(jià)格電纜以使膠帶因拉伸而變形并出現(xiàn)裂紋,電纜電纜YCWYCW這也是造成漏油的主要原因。是由于電纜體上許多頻帶的纏繞不滿足該過(guò)程的要求,YCW漏油通道可能不是唯一的,芯芯但作者認(rèn)為膠帶彎曲時(shí),銅銅耐油橡膠瓷套中的絕緣油主要通過(guò)裂縫泄漏,價(jià)格耐油橡膠然后自粘膠帶和密封框架之間的空間繼續(xù)向下泄漏,最終進(jìn)入鋁套波紋管和排氣管。以上分析可以得出結(jié)論,這種電纜缺陷是由構(gòu)造引起的,并且構(gòu)造的質(zhì)量是確定電纜是否安全使用的關(guān)鍵因素之一。有必要加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)人員的資格審查,加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的管理和控制,價(jià)格耐油橡膠以有效地保證電纜的安全運(yùn)行。對(duì)這種漏油事件,作者提出以下三個(gè)建議??梿T工對(duì)各種故障和問(wèn)題進(jìn)行分析研究,提高輸電站員工分析和解決問(wèn)題的能力,提高對(duì)施工質(zhì)量的認(rèn)識(shí);同時(shí),加強(qiáng)電纜技能要求的培訓(xùn),同時(shí)從理論和技能入手,提高工作水平。職人員減少了發(fā)生故障的可能性。強(qiáng)施工隊(duì)管理,電纜增強(qiáng)施工隊(duì)質(zhì)量控制意識(shí),減少施工過(guò)程中虛假數(shù)據(jù),施工過(guò)程中隨意變化的現(xiàn)象。強(qiáng)電纜附件安裝的現(xiàn)場(chǎng)管理在施工過(guò)程中,人員應(yīng)嚴(yán)格按照過(guò)程要求進(jìn)行工作。纜附件的組裝應(yīng)由專人全面檢查。格按照廣州供電局《高壓電纜施工準(zhǔn)入制度》進(jìn)行施工質(zhì)量控制;電纜附件安裝人員必須具有操作證書(shū);加強(qiáng)重要部位和附件安裝要點(diǎn)的質(zhì)量控制;加強(qiáng)責(zé)任管理制度,價(jià)格確保電纜的頭部安裝“簽收姓名”,做到“誰(shuí)工作,現(xiàn)貨誰(shuí)負(fù)責(zé)” [2]。
  著線路數(shù)量的增加,只能采用一套完善的機(jī)制來(lái)確保電纜附件的安裝質(zhì)量滿足操作要求。
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